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科创星光如何帮助安徽司尔特实现锅炉水汽近乎 100%在线监测?

更新时间:2026-04-29点击次数:12

一、背景与挑战:安徽司尔特自备电厂的“水汽监测"技改需求

 

安徽司尔特化肥科技有限公司是磷复肥(上市公司司尔特002538核心基地),其宣城生产基地配套建有自备热电站,主要设备包括:高温高压循环流化床锅炉、背压式汽轮发电机组该自备电厂利用硫铁矿制酸副产蒸汽及化工废气掺烧发电,所产电力供化肥生产装置使用,低压蒸汽供给复合肥造粒、干燥等工序。电厂是全厂公用工程的核心枢纽,已连续运行超过10年。

 

技改项目背景

 

该自备电厂原有的水汽取样及在线化学监督系统投运多年,设备严重老化,存在以下突出问题:

 

1、取样装置冷却能力下降,样水温度波动大(28-45℃)

 

2、在线pH、电导率、磷酸根等仪表因样水不稳定,数据频繁跳变,投运率不足60%

 

3、炉水、蒸汽品质无法实时监控,曾多次因水质异常被迫加大锅炉排污,造成热量损失和药剂浪费

 

4、汽轮机蒸汽硅含量无法在线监测,存在低压缸积盐风险

 

电厂于2024年底启动水汽集中取样系统自动化技改项目,目标是对汽包炉水、饱和蒸汽、过热蒸汽、除氧器出口、凝结水回水等5个关键点位实现全自动在线监测。

 

三大核心痛点

 

1. 人工取样安全风险突出

 

锅炉汽包压力9.8MPa,过热蒸汽温度540℃。原取样系统冷却水流量不稳定,样水温度经常超过40℃(安全推荐值≤30℃),取样人员需频繁开关高温高压阀门,存在烫伤风险。原系统无任何自动保护功能,依赖人工经验判断。

 

2. 水质监测严重滞后,导致锅炉排污损失大

 

炉水磷酸根、pH、电导率等指标变化快,原方案以人工取样送至中心实验室检测为主,每4小时一次,从取样到获得结果需数小时。当水质异常时,锅炉需加大排污量换水,平均排污率较设计值高出约2%,造成明显热量损失和磷酸盐药剂浪费。

 

3. 多点位取样管路分散,仪表数据不可靠

 

涉及汽包炉水、饱和蒸汽、过热蒸汽、除氧器出口、凝结水回水等5个取样点。原系统各取样管路相互并联,冷却器布置混乱,相互干扰;配套的在线仪表因样水温度、压力、流量剧烈波动,经常报警或显示错误数据,运行人员无法信任。

 

二、破局方案:科创星光“化工自备电厂"水汽集中取样技改方案

 

问题根源

 

原系统取样预处理能力严重不足,无法在锅炉负荷频繁波动的工况下,为后端精密分析仪表提供连续、稳定、低温、低流速的代表性样水。

 

三大实施路径

 

路径1:安全升级 —— 两级降温 + 自动切断保护

 

实施:为每个取样点配置独立的“高温预冷+主冷却器"两级降温模块,样水出口温度稳定控制在25℃±1℃。引入主路切断样水闭环保护系统,实时监测冷却水流量及样水温度、压力。

 

产品:XG098水汽取样分析装置在检测到冷却水中断或样水超温、超压时,自动关闭高温进样阀门,杜绝高温蒸汽喷溅。

 

路径2:全参数在线监测 —— 集成仪表群

 

实施:以XG098装置保障每路样水达到恒温、恒压、恒流(三恒)标准后,成套配置在线分析仪表。

 

产品:包括磷酸根监测仪、硅酸根分析仪、pH分析仪、电导率表、溶解氧分析仪(给水/凝结水)、ORP分析仪。所有仪表集中布置在仪表屏内,模拟量信号上传至现有DCS系统。

 

路径3:运维简化及可扩展性

 

实施:全不锈钢高温架、高低温区物理隔离、二级过滤体系(免维护返冲高温高压过滤器+仪表精密过滤器)。仪表屏内预留2个备用取样接口及安装空间。

 

产品:有效防止颗粒物堵塞仪表取样流路,支撑季度检查而非每日清理;预留接口便于后续增加氢电导率、TOCi等检测点,满足未来技改升级需求。

 

三、成效验证:技改后数据对比

 

维度

技改后(科创星光方案)

提升幅度

样水温度控制

恒温25℃±1℃

样水稳定性极大改善

在线仪表投运率

24h连续投运率接近100%

仪表可用性显著提升

水质监测周期

秒级实时监测

实时闭环控制

锅炉磷酸盐加药

根据实时磷酸根数据指导精准加药

加药精准度大幅提高,排污率降低约1.5%

取样操作风险

自动切断保护,无需人工干预

人员烫伤风险基本消除

过滤器维护

免维护返冲,季度检查

维护工作量降低80%

 


客户反馈(自备电厂技术负责人)

 

“科创星光这套XG098系统接入后,样水温度稳稳控制在25度左右,硅酸根、磷酸根这些关键数据再也不跳了。我们运行人员现在直接看DCS上的在线数据就能指导锅炉加药和排污,不用再频繁跑现场取样。特别是自动切断保护,消除了我们一直担心的取样口喷溅风险。这套技改对自备电厂的化学监督来说是质的提升。"

—— 安徽司尔特化肥科技有限公司 自备电厂技术负责人

 

行业启示:化工自备电厂水汽监测技改的关键方向

 

1. 自备电厂的“小机组"同样需要高可靠水汽监测

 

化工自备电厂虽然以供热为主、容量较小,但锅炉结垢、汽轮机积盐同样会造成生产波动甚至非计划停车。XG098装置通过“三恒"预处理解决了样水不稳的源头问题,使在线仪表真正可用。

 

2. 取样自动化是消除人工操作风险的有效手段

 

依赖人工开启高温取样阀的操作方式,在化工企业安全管理体系下面临越来越大的压力。采用自动切断保护与集中取样装置,可以从物理上减少人员与高温介质接触的机会,相比单纯依靠操作规程更加可靠。

 

3. 集成式技改方案缩短现场施工周期

 

XG098及配套仪表采用屏柜式整体设计,高低温区分离,现场安装周期仅需5-7个工作日,对自备电厂连续运行影响小。预留扩展接口也为未来增加氢电导率、TOCi等先进监测指标提供了条件。

 

本技改方案同样适用于煤化工、石化、精细化工等行业自备燃煤锅炉及燃气锅炉的水汽监督系统升级改造。


以下介绍科创星光自主研发生产的水汽取样分析装置,仪器特点如下介绍:


XG098水汽取样分析装置2.jpg


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本文关键字:XG096氢电导率电去离子(EDI)交换器XG098水汽取样分析装置XG099自动加药装置

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